國內某天然氣長輸管道項目壓氣站的一臺Y型過濾器于2013年12月投入運行,2017年6月在地方技術質量監督部門進行的定期監檢時發現,筒體一條縱縫存在多處表面裂紋。我公司受業主委托對對裂紋原因進行調查。調查人員經過對裂紋焊縫的UT和MT無損探傷檢測,發現裂紋均發生在Y型過濾器殼體一側縱縫的焊趾處,呈表面開放狀縱向裂紋,深度0mm~26mm不等,累計長度1m左右。
我公司技術人員審核該設備出廠文件,Y型過濾器筒體鋼板材質為16MnDR,厚度56mm,縱縫焊接方法為埋弧自動焊,X型坡口對接,焊絲牌號H10Mn2,規格φ4.0,焊劑SJ101。施焊時環境溫度20℃~26℃,相對濕度39%~48%,焊接電流450A~520A,電壓34V~38V,層間溫度100℃~150℃,上述參數均在焊接工藝評定范圍內,但施焊記錄中缺少焊接速度和預熱溫度兩個重要參數。此工藝為16MnDR鋼的成熟焊接工藝,已經過多年實踐檢驗。
審核該Y型過濾器縱縫原始射線探傷底片和評片記錄,一次探傷有3處焊道未熔合缺陷,二次探傷底片未發現超標缺陷,表明該裂紋的是在制造廠無損檢測之后產生的缺陷。
審核出廠文件中的Y型過濾器焊后熱處理記錄,設備進爐溫度、升溫速度、熱處理溫度、保溫時間、爐內冷卻溫度、出爐空冷溫度等參數均符合GB150-1998標準“10.4.5焊后熱處理方法”的相關要求,但爐內升溫和降溫速度分別只有45.8℃/h 和19.09℃/h,均低于標準規定的爐內升溫、降溫最低速度參數(最小可為50℃/h),特別是爐內冷卻速度明顯偏低。
母材和焊縫金屬化學成分分別符合《GB3531-1996低溫壓力容器用低合金鋼鋼板》16MnDR和《GB/T5293-1999埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑》H10Mn2標準要求,說明Y型過濾器焊縫裂紋的產生與母材及焊材化學成分無相關性,缺陷焊縫可以通過補焊進行返修修復。
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