某連續(xù)化結(jié)晶裝置,原設(shè)計是每臺結(jié)晶器采用兩臺氣動固定球閥控制其內(nèi)部物料的采出和回流。裝置在自動狀態(tài)下運行時,兩臺固定球閥會根據(jù)結(jié)晶器內(nèi)液位變化交替開、關(guān)。但是該流程有兩個不足之處:一是當某個球閥關(guān)閉時間過長時,低溫物料會在該氣動固定球閥前管道內(nèi)結(jié)晶,引起局部堵塞;二是任意一臺結(jié)晶器因故障需檢修時,必須將整個裝置停車,造成設(shè)備利用率降低。為此,我廠工程師對其進行了技術(shù)改造,用一臺氣動Y型三通球閥代替原來的兩臺球閥,并重新設(shè)計了控制方案,實際運行后取得了預(yù)期的效果。
改造后的連續(xù)化結(jié)晶工藝流程如圖1所示。從圖中可以看出,物料首先通過進料泵(輸送泵)從原料槽打入結(jié)晶器A內(nèi)進行冷卻降溫;降溫后的物料,通過翻 料泵再從結(jié)晶器A翻到結(jié)晶器B內(nèi),進一步冷卻降溫;依此類推,物料一直翻到結(jié)晶器F內(nèi)繼續(xù)冷卻降溫;最后結(jié)晶器F內(nèi)含有晶體的物料,再用翻料泵送到離心分離工序進行離心、烘干和包裝,得到合格產(chǎn)品。
圖1改造后的連續(xù)化結(jié)晶工藝控制流程
每一臺結(jié)晶器用三通球閥控制液位:當結(jié)晶器內(nèi)液位高于高設(shè)定值時,通過DCS控制閥門自動將物料翻到下一級結(jié)晶器;當結(jié)晶器內(nèi)液位低于低設(shè)定值時,通過DCS控制閥門自動回流循環(huán)。每一臺結(jié)晶器都通過調(diào)節(jié)閥控制冷卻水量保證冷卻溫度。當任意一臺結(jié)晶器需要檢修時,操作員只需在手動狀態(tài)下按如圖2所示的檢修按鈕,同時將現(xiàn)場的手動旁路閥打開,將手動進料閥和手動回流閥關(guān)閉即可。此時物料將經(jīng)閥門直接從上一級結(jié)晶器進到下一級結(jié)晶器,將其從系統(tǒng)中解列出來以便檢修。
圖2操作員操作界面
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